Wymiana kieszeni przekładni
Firma Allen Gears miała do wykonania nową obudowę przekładni dla głównego układu napędowego okrętu marynarki wojennej. W trakcie eksploatacji przekładnia byłaby napędzana albo przez dwie turbiny gazowe, albo przez silnik Diesla, w zależności od okoliczności. Przy odbiorze drogiego odlewu aluminiowego stwierdzono porowatość na ścianie bocznej jednej z kieszeni łożyska. Podjęto próby obrobienia metalu w tym miejscu, ale to nie rozwiązało problemu.
Allen Gears, mając już okazję korzystać z usług tej firmy przy wcześniejszych okazjach, wezwał firmę Metalock Engineering, której rozwiązanie polegało na usunięciu kieszeni i zastąpieniu jej specjalnie wykonaną wkładką, która miała być zamocowana na miejscu z wykorzystaniem procesu Metalock.
Obudowa została przeniesiona do dobrze wyposażonego warsztatu Metalock Engineering i wykonano szablon, umożliwiający wykonanie nowej wkładki poprzez obróbkę litego bloku podobnego materiału. Obszar do usunięcia został zaznaczony, a obudowa obrobiona do wcześniej ustalonych wymiarów.
Oprócz przygotowania obszaru przeznaczonego na umieszczenie głównego korpusu wkładki po obu stronach czoła złącza wykonano również gniazda, w których umieszczono wypustki wkładki, które zwiększały jej wytrzymałość i ułatwiały umiejscowienie. Po obrobieniu wkładki została ona umieszczona we wcześniej wykonanym otworze w obudowie. Obudowa była teraz gotowa do naprawy metodą metalockingu.
Metalocking
Do zamocowania nowej wkładki metodą metalockingu użyto ponad 100 łączników i prawie 200 śrub dwustronnych Metalloy na łączeniu o długości prawie 1¼ metra. Po zakończeniu naprawy otwór, ściana boczna kieszeni czopu i czoło złącza zostały obrobione zgodnie ze specyfikacją klienta. Obudowa została dostarczona z powrotem do Allen Gears, a cały proces od dostawy do Coventry do zakończenia prac trwał mniej niż piętnaście dni. Przekładnia została następnie zmontowana, oddana do użytku i działa bezawaryjnie od ponad 10 miesięcy. Firma Metalock Engineering przeprowadziła w międzyczasie kolejną naprawę podobnej obudowy dla Allen Gears w równie krótkim czasie. Pęknięcie o długości 15 cm na kołnierzu narożnym o grubości 20 mm zostało naprawione przy użyciu specjalnie przygotowanej wkładki w kształcie litery „L” wykonanej z dopasowanego materiału.